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氧气阀走漏的缘由与毛病处理
发布时间:2014-12-29        浏览次数:13        返回列表
 氧气阀走漏的缘由与毛病处理
  氧气阀门走漏缘由与毛病处理:
    1.毛病表象
    氧气管道衔接后正常运转约1年,就出现了走漏表象。
    (1)DN250mm氧气专用截止阀封闭不严。尽管封闭了阀门,但在下流侧法兰处气体走漏较大。
    (2)DN100mm氧气放散阀根部开裂。主要缘由是因为该段管道刚好坐落活塞氧压机出口段,振荡较大,长时刻振荡致使阀门底部衔接管道与主管道衔接处开裂,中压氧气很多放散,安全隐患较大。
    因为出产主线用氧量较大,且在3套21000m3/h空分设备侧没有装置阀门将其供给氧气管网的气源切断,暂时没有时刻排除此安全隐患。于是暂时制造了一个钢制卡子,对氧气管道放散处进行了暂时处理,并在周围10m范围内设置了暂时戒备区域。
    2.处理办法和过程
    制氧工序的维修一向与炼钢、炼铁和不锈钢等主线工序的维修同步进行。对上述安全隐患进行处理,详细处理办法为:
    (1)将原DN250mm氧气专用截止阀作为一段管道运用,阀门终年处于敞开状况;并紧固两侧法兰,保证法兰衔接处不走漏氧气。在管道上重新加装一个压力为614MPa的DN250mm氧气专用截止阀,将此阀门作为平常操作用切断阀(中心联络阀)。
    (2)补焊放散管道开裂处,并对此段管道和阀门进行固定;替换6000m3/h空分设备送氧管道三通阀。
    施工前,预备了相关材料和备件,并将氩弧焊机、倒链等设备运至现场,提早对新增氧气联络阀进行脱脂、镇压,对Φ273mm×8mm碳钢管道、90°不锈钢三通阀、45°弯头和45°Y形三通阀进行除锈、脱脂,并打磨坡口。依据管道施工现场状况,在管道切割处及新增氧气阀处,制造可移动维修渠道或建立脚手架。提早制造新增氧气联络阀盲板。在新增氧气联络阀进气侧法兰上焊接长度约115m的不锈钢管道,不锈钢管道另一端焊接一个4MPa、DN250mm的法兰。提早切除原4MPa、DN250mm氧气联络阀北侧、东侧支架横梁,并将需撤除管道下部的钢板切除,一起对渠道设置必要支持,保证切除的管道可以笔直落下。用12mm钢板制造原氧气联络阀盲板,盲板外径略大于法兰外径,盲板上依据法兰螺丝孔尺度打眼,并攻丝。一起,为了避免一旦氧气管道内气体不能悉数排除而造成事端,提早在现场预备2台鼓风机,保证能及时对现场进行强行换风。提早松开6000m3/h空分设备4台氧压机送氧阀内侧法兰,并使送氧阀与法兰之间留有相应间隙,为联网管道供给吹除点。
    施工中,依照卸压2小时、置换1小时、管道撤除6小时、新增阀门和管道加装6小时、吹扫1小时、镇压查漏1小时和康复送气(抽盲板和送气)1小时的程序进行施工安排,共计18小时。卸压、置换结束后,施工人员在间隔联网管道三通阀6m处的氧压机出口管道以及在6000m3/h空分设备送氧管道6m处,对管道进行斜口切割。并在以上两个切开处设置挡板,避免联络阀法兰拆开后氧气泄入管道。撤除原氧气联络阀6000m3/h空分设备侧法兰螺丝,脱开法兰,将盲板紧固在阀门法兰上,保证盲板不脱落。将撤除管道笔直落下后,为避免联络阀法兰拆开后氧气泄入管道,保存管道两斜口切开处设置的挡板,撤除原氧气联络阀盲板。将不锈钢短节以及法兰和新增的氧气联络阀(阀门处于全开状况)与原氧气联络阀法兰进行衔接。断定法兰紧固后,缓慢封闭新增氧气联络阀,并在新增氧气联络阀的6000m3/h空分设备侧加设盲板。
    施工结束后,打磨原管道焊口,一起焊接氧压机出口管道上的Φ273mm×8mm、45°弯头以及送氧管道上的Φ273mm×8mm、45°Y形三通阀。焊接结束后,维修人员在吊车的合作下,将新增氧气联络阀出口法兰(法兰提早与出口管道进行焊接)与阀门相连。衔接结束后,将出口管道另一端与45°Y形三通阀焊接,一起将氧压机出口管道与45°Y形三通阀焊接。
    3.施行效果
    施工结束后,进行康复送气操作,撤除新增氧气联络阀盲板、氧气球罐盲板,康复各氧压机送氧阀,翻开新增氧气阀,用氧气对管道剩余氮气进行置换。10分钟后,在管道放散处进行气体成分化验,合格后康复正常送氧。这次氧气管道放散阀根部开裂处理及加装联络阀技术改造成功。

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 蝶阀

截止阀

止回阀

减压阀

电磁阀

调节阀

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呼吸阀

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底阀

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