1.工作方式:
在改造前,工作时,直流发电机组一直处于运行状态,特别是在工作间隙、测量工件时等,白白消耗大量的空载能量。改造后,龙门刨床只是在工作台运动时才消耗能量,并且在轻载时变频器自动节能。
2.进线电流:
在改造前,大刨切削45号钢坯时,吃刀深度10mm,进刀量为1mm,检测进线电流为50A。改造后,同样加工条件下,进线电流仅为15.5A。
3.环境改善:
改造前,发电机组工作时噪音严重,可达80dB。改造后,检测噪音为70dB,大大改善了工作环境,利于操作工人的身心健康。
4.占地面积:
改造前,机组占地面积大,现在改造后仅为原来的10%。
5.机床维护:
改造前,直流系统需定期维护,且发生故障难以修理,特别是励磁发电机不发电故障。改造后,变频系统无需特别维护,且不易发生故障。
改造后,由于变频器控制柜集中,基本上不出大的故障。
6.机床运行:
改造前,由于原B2010A机床年久失修,各处性能大不如最初,换向惯性大。改造后,采用了先进的矢量控制,从性能、稳定性上超过原来,换向惯性小,反向快速响应。
7.节电效益:
测量进线,按有功功率来算,每天二班倒,工作15小时,每月平均生产26天,电费成本在0.7元,全年可节约电费73500.34元,仅此一项一年左右时间即可收回投资。
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