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超细磨高产提高产能改造
发布时间:2015-10-26        浏览次数:12        返回列表
 某公司应用高产高细磨技术,重新分工了超细磨各仓位的功能,尽量缩短球仓的长度,增加锻仓的长度,各仓室之间均用双层隔仓板分隔,应用“小篦孔,大流通”的原理。与普通磨机隔仓板的篦孔相比较,篦孔宽度小得多,有效面积大得多,篦孔有效面积一般高达12%~140%左右,篦孔分布均采用放射状。在球仓与锻仓之间设置有粗细物料筛分装置,它的作用机理与选粉类似,对球仓物料进行分离,粗料返回球仓,细粉进入锻仓,进入三仓的物料在较大钢锻的研磨下,达到一定要求后进入四仓,在四仓微锻的进一步研磨后,即达到产品质量要求,通过出料篦板排出磨外,完成物料的粉磨作业。下面我们具体来看超细磨高产提高产能改造。

一、改四仓磨为三仓磨

由于熟料易磨性差,要进一步提高超细磨台产,应适当增加锻仓长度。从表2可知,我公司入磨物料粒径小,且有8.17%的成品,相对减轻了球仓的负荷,因此可以适当缩短球仓长度,延长锻仓长度。2004年5月12日,我们停机倒仓,把四仓改为三仓,一仓装球,二、三仓装锻,筛分装置被移至一、二仓之间,同时取掉一个双层隔仓板,使磨机的锻仓有效长度增加了250 mm,技改后的磨机三个仓长度分别为:3.5m、4.25m、4.5m。

二、磨内研磨体的调整

磨内结构改造后,我们对磨机级配和填充率也进行了调整。考虑到一仓筛分装置篦缝宽度仅为1.0 mm,因此配球时既要求一仓具有一定的破碎能力,又要具有足够的研磨能力。此次配球采用两头大中间小的配球方案,适当提高了一仓平均球径。为了增强锻仓的研磨能力,又进一步缩小二、三仓的平均锻径,填充率采用逐仓递减的方案。

三、提高三仓的粉磨效率

由筛余曲线可知三仓的研磨效率偏低,为了进一步提高其研磨效率,我们在三仓沿圆周方向呈“米”字形对称焊接了8排Ø22 mm×4.0 m螺纹钢,用于增加三仓微锻与衬板之间、微锻与微锻之间的摩擦力,从而提高三仓小锻对物料的研磨效率。

四、改造效果

实施上述措施后,超细磨产量有了较大提高,P.032.5水泥平均台产由改造前的29.2t/h提高到改造后的33.7t/h,电耗由改造前的37.9 kWh/t降低至改造后的33.7 kWh/t,出磨水泥粒度也较理想。

超细磨 : http://www.hnhxjq.com/pro135.htm

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