原因分析:
分析认为,在上述三方面改造中,后两个措施是不够妥当的。因为提高烘干产量必须增大燃烧供热能力。但是在烧煤量提高到800kg/h左右时,只设一个炉门,使上煤除渣的操作不便,燃烧强度偏高导致结渣严重,必然增大司炉工的劳动强度;提高烟气温度高达1000℃左右,不仅会烧损进料溜管,同时也会导致烘干机进料端挡料圈和筒体的变形和烧损,只保护进料管是不全面的。
采用水冷却套管式进料溜管,不仅制作复杂,水冷却还带走部分热量,降低了烘干热效率,还留下隐患。水冷套内会产生水垢,降低传热能力,使管壁过热发生烧损,不均匀的水垢不仅使烧损不均匀,还会使水套内的水流受阻,严重时会因局部过热而发生爆管事故。为避免水垢的产生和爆管事故,应使用软化水作冷却水,这需要一套专用的设备,增加设备投资和操作运行的复杂性。
技改在提高烟气温度的同时只注意了进料溜管的冷却,不仅没有采用软化水,还忽视了保护烘干机进料端的筒体和挡料圈,为设备的长期安全运转留下了隐患。
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