为该企业设计的袋式除尘器清灰采用压缩空气低压脉冲清灰,清灰功能的实现是通过PLC利用差压(定阻)、定时或手动功能启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。 清灰系统设计合理,脉冲阀动作灵活可靠;在设备出厂前,对清灰系统等主要部件进行了预组装,以保证质量。 清灰用的喷吹管采用无缝管,借助校直机进行直线度校正。喷吹短管(又称喷嘴)与喷吹管的焊接采用了工装模具,二氧化碳保护焊接,减少变形,保证喷吹短管间的形位公差。喷吹管借助支架固定在上箱体中,并设置了定位销,方便每次拆装后的准确复位。 清灰系统设置储气罐和分气包、精密过滤器(除油、水、尘),保证供气的压力和气量和品质,清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求。
布袋收尘器系统和除尘器漏风会影响锅炉排烟效果,增加烟气含氧量,降低烟气温度,也加大了布袋收尘器负荷。采取以下措施减少系统漏风。布袋收尘器制造时,重点防止漏焊、砂眼、脱焊等现象,确保焊接质量;对法兰连结部位,要填满石棉绳并把紧螺栓、压实,最后再用“水玻璃”勾缝;对布袋收尘器壳体和灰斗进行仔细检查,除尘器箱体除满足必要的检修门孔外,其余全部封焊;灰斗设上、下限料位计,卸灰时保持一定的灰封。 通过以上综合措施,控制漏风率 <3%。
为确保脱硫系统稳定运行,确保较高的脱硫效率,企业加大投入,通过采用低硫煤,更换高效脱硫剂等方式,实现SO2达标排放。同时,脱硫系统采用DCS操作系统,全部实现自动化控制;并安装在线监测设备,与市环保局联网,实现对污染物排放全时段控制。布袋除尘器运行以后,改变了以往烟囱冒黑烟、脱硫系统水池内一池黑水的现象。经监测站现场监测,粉尘排放指标为29mg/m3,远优于国家标准要求的80mg/m3的排放指标。为冬季正常供热提供了有利保障。